哈軸“數(shù)智化”換新 步入高質(zhì)量發(fā)展快車道
4比20,這是一個智能車間的人力分布數(shù)量與同等規(guī)模傳統(tǒng)生產(chǎn)線操作工人數(shù)量的比值; 一條軸承自動化生產(chǎn)線的日產(chǎn)能1400套,是人工滿負荷生產(chǎn)的1.5倍……
生產(chǎn)設備智能化、數(shù)字化更新改造持續(xù)進行,推進生產(chǎn)效率、質(zhì)量、產(chǎn)能逐步提升,哈爾濱軸承集團有限公司正步入高質(zhì)量發(fā)展快車道。2024年前兩個月,企業(yè)新簽訂單7億多元,超過了2023年總產(chǎn)值,由此帶動企業(yè)效益大幅攀升。
今年,哈軸將繼續(xù)更新、引進智能生產(chǎn)設備和數(shù)字系統(tǒng),加速向數(shù)智工廠轉型升級。
智能手臂“識別”產(chǎn)品質(zhì)量
“效率”+“品控”雙提升
走進哈爾濱軸承集團有限公司電機分廠,浩大的車間內(nèi)一條條軸承加工、裝配生產(chǎn)線整齊排列。正在作業(yè)的生產(chǎn)線上,只有一兩名工程師在控制屏幕上監(jiān)控、調(diào)整數(shù)據(jù)參數(shù),車間內(nèi)只有金屬軸承“錚錚”碰撞和設備“嗡嗡”運行的聲音……這與人們印象中傳統(tǒng)工廠車間人頭攢動、工人揮汗如雨的場景大相徑庭。
“制造一個軸承,需要經(jīng)過投料加工、裝配兩個主要環(huán)節(jié),每個環(huán)節(jié)都有十幾道工序。以前這一整套制造過程需要20個工人在生產(chǎn)線上,而現(xiàn)在只需一兩個人,點點屏幕,就能完成生產(chǎn)。”哈爾濱軸承集團有限公司工程設備處處長聶學家介紹,電機分廠引進了智能、自動化生產(chǎn)線,工人僅需將原始材料放在投料區(qū),生產(chǎn)線上的智能手臂就能自動上料,此后的內(nèi)外套加工、零件清洗、自動合套、裝鋼球、加保持架、成品清洗、注潤滑脂、壓蓋、機光打字等十幾道工序全部由生產(chǎn)線自動完成?!巴锻炅虾蟠蟾庞?0分鐘的生產(chǎn)加工時間,這期間工人就有時間去檢查設備運行狀態(tài)、產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài),確保設備正常運轉,生產(chǎn)出合格產(chǎn)品,然后再去查看其他產(chǎn)線??蓪崿F(xiàn)三四個人管理工廠12條生產(chǎn)線?!甭檶W家說。
記者在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),電機分廠最“牛”的并非自動化生產(chǎn),而是智能反饋。通常,設備在加工打磨軸承內(nèi)徑過程中,因為加工工具的損耗,會導致軸承內(nèi)徑參數(shù)發(fā)生微小變化,影響軸承合套尺寸的精準度。就像汽車剎車片,隨著損耗其會越用越薄,踩剎車就需要使用更大力量和距離,才能達到同樣的剎車距離?!爸悄苁直墼谧ト?nèi)外套進行合套時,會自動識別內(nèi)徑數(shù)值參數(shù)的變化,如果超過標準范圍,機械手臂會反饋給前端加工端,改變打磨加工的參數(shù),保證合套率?!甭檶W家說,“以前需要人工去測量再調(diào)整,現(xiàn)在設備自動調(diào)整,生產(chǎn)效率提高了1.5倍,一條生產(chǎn)線輕松日產(chǎn)1400套?!?/p>
工廠裝上“智能大腦”
運轉情況遠程統(tǒng)攬
目前,哈軸已經(jīng)完成投資1.2億元,實現(xiàn)電機分廠內(nèi)的12條生產(chǎn)線的智能化、自動化更新升級,并為這些冷冰冰的設備加上“智慧大腦”?!爸悄芟到y(tǒng)與生產(chǎn)線上的每臺設備聯(lián)網(wǎng),對生產(chǎn)節(jié)拍、任務量、質(zhì)量過程等進行實時管控?!痹诠S現(xiàn)場,聶學家邊說邊在一塊大屏幕上向記者展示著各個生產(chǎn)線的運轉情況。該系統(tǒng)還支持移動端管理,聶學家可以通過手機遠程了解工廠的運轉狀況、設備故障等情況。
今年1月,建龍集團數(shù)字研究院搭建的數(shù)字哈軸生產(chǎn)管控平臺上線,哈軸全員上平臺,從計劃到執(zhí)行到異常分析數(shù)據(jù)等所有的生產(chǎn)信息隨時可查看,實現(xiàn)了企業(yè)的數(shù)字化管理,大大提高了生產(chǎn)效率。同時,數(shù)字哈軸生產(chǎn)管控平臺上還搭建了改良改善平臺,每個員工發(fā)現(xiàn)任何問題,均可提交申報相關建議。
“‘智能’制造將員工從簡單的體力勞動中解放出來,將更多的精力投入到生產(chǎn)管理、創(chuàng)新以及市場開拓中?!甭檶W家介紹,今年以來,哈軸從生產(chǎn)、技術等多維度與客戶深度綁定,增加客戶需求的黏度。作為零部件配套企業(yè),哈軸保持訂單交付與主機企業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏一致;在技術上緊跟主機企業(yè)需求,快速進行技術改進和創(chuàng)新,第一時間滿足客戶需求,做到與主機企業(yè)共同發(fā)展,實現(xiàn)雙方利益最大化。
“這幾年企業(yè)變化肉眼可見,正向著創(chuàng)新型企業(yè)、經(jīng)營型企業(yè)、數(shù)字型企業(yè)和美好型企業(yè)轉型,生產(chǎn)狀況逐年向好?!甭檶W家說。哈軸今年計劃完成總產(chǎn)值10億元,同比增長近50%。今年一季度,哈軸已實現(xiàn)產(chǎn)值1.75億元,而前兩個月簽約新簽訂單金額超過7億元,實現(xiàn)開門紅。
老工廠“數(shù)智”換新
向高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展邁進
企業(yè)數(shù)字化、智能化的轉型升級,助力哈軸生產(chǎn)與市場開拓穩(wěn)步向前。今年,哈軸將繼續(xù)為企業(yè)智能化升級按下“快進鍵”?!拔覀冞€將投資1000萬元,采購30多個機械臂和兩個AGV無人搬運車,實現(xiàn)運料、裝料、投料全部智能化,大大提高產(chǎn)能?!甭檶W家告訴記者,傳統(tǒng)工廠70%的勞動力都用于無效搬運,每人每天搬運量在1.5至2噸,而智能、自動化設備更新后,勞動力解放出來,提高效率與產(chǎn)能,也減少了勞動力和運營成本。
以AGV無人搬運車為例,單車在攜帶1噸重物料時搬運速度可達2米/秒。通過高效的任務編排、調(diào)度算法優(yōu)化、高精度二維碼定位技術,可以調(diào)度多個AGV同時工作,與人工相比,AGV無人搬運車的運輸效率提高了50%,實現(xiàn)搬運效率和質(zhì)量最大化。記者在哈軸電機分廠內(nèi)看到,目前企業(yè)已經(jīng)引進一臺AGV無人搬運車試用,工人僅需將軸承內(nèi)外套放在車內(nèi),其就能自動行駛到投料區(qū),由機械手臂進行投料。
如今,哈軸集團正加速向數(shù)智化、無人化工廠轉型升級,部分產(chǎn)品經(jīng)軟件優(yōu)化分析設計、裝機測試,各項指標均達到了進口高端產(chǎn)品水平,積極打造創(chuàng)新引領性企業(yè)。截至目前,哈軸已擁有1個國家級企業(yè)技術中心、3個省級企業(yè)技術中心、1個省級工程研究中心等,并通過了黑龍江省數(shù)字化(智能)示范車間、黑龍江省制造業(yè)單項冠軍等認定。近日,黑龍江省工信廳還為哈軸頒發(fā)了黑龍江省制造業(yè)創(chuàng)新中心企業(yè)榮譽證書,標志著該公司在產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新方面得到了社會的高度認可。
哈爾濱日報記者 劉首辰 文/攝